中心集電環(huán)部分碳刷架單薄且易損壞該機(jī)中心集電環(huán)由于原設(shè)計線路上的需要,采用了上、下2層分體結(jié)構(gòu),上層負(fù)責(zé)控制回路的轉(zhuǎn)接,下層為主電源提供接駁。上層所選用的電木碳刷架較單薄,易折斷損壞,引起信號斷路,嚴(yán)重時會因電纜端子間的撞電而燒毀整個中心集電環(huán)。
由于該機(jī)在行走小車上設(shè)有4個防爬器,其動作時通過液壓推桿的作用桿上的2條拉索同時拉起、放下防爬楔,實現(xiàn)其壓軌、松軌的功能。在防爬楔拉索上加1條拉力彈簧進(jìn)行平衡和作為行程補(bǔ)償,這樣使調(diào)整難度加大,穩(wěn)定性能也較差,造成機(jī)構(gòu)中4個行程開關(guān)的信號反饋不正常,引起PLC出現(xiàn)故障。
2技術(shù)改進(jìn)方案2.1起動電阻器的改造由于該機(jī)行走機(jī)構(gòu)中的電機(jī)原采用轉(zhuǎn)子串電阻分級起動,其起動切換所占控制、反饋線路多,易出故障。如果把電機(jī)轉(zhuǎn)子串接電阻分級起動改為串接頻敏電阻起動,不僅有利于電機(jī)的正常起動,而且可大大簡化控制線路,減少由輸出信號、反饋信號、串接電阻和接觸器引起的故障。
2.2中心集電環(huán)的改進(jìn)根據(jù)實際生產(chǎn)需要,還切除了行走點動、機(jī)下操作等功能,將防爬器的操作方式改為機(jī)下控制,切除機(jī)上控制操作。在大幅度減少控制回路的前提下,將原上層易折斷的電木碳刷架改為不銹鋼架式碳刷架,延長其使用壽命,避免了故障的發(fā)生。
2.3PLC控制線路及程序的改進(jìn)針對以上故障源產(chǎn)生的方式及特點,對行走機(jī)構(gòu)中外圍輸入、輸出線路對應(yīng)進(jìn)行簡化,并重新編寫行走機(jī)構(gòu)PLC部分控制程序(見)。
3改進(jìn)后的幾點說明電機(jī)轉(zhuǎn)子串接頻敏電阻起動后,頻敏電阻不再切除,作為轉(zhuǎn)子常接電阻來軟化電機(jī)的機(jī)械特性。
當(dāng)輸出00008燈亮?xí)r,表明行走機(jī)構(gòu)的各控制電源開關(guān)均處于閉合狀態(tài),整個行走機(jī)構(gòu)處于《起重運輸機(jī)械jal的技術(shù)改造廣州港新沙港務(wù)公司李斌新沙港務(wù)公司煤碼頭有5臺斗輪堆取料機(jī),其帶式輸送機(jī)的打滑檢測裝置,設(shè)計時全部采用D-H經(jīng)全部失效,目前大部分己被拆除,剩余的也己封掉。因此,帶式輸送機(jī)失去了這一保護(hù)性功能,可能造成膠帶撕裂,對安全運行構(gòu)成了威脅。
1原打滑檢測裝置的原理和不足D-H型打滑檢測裝置的原理是:膠帶運行帶動壓在回程帶上的觸輪轉(zhuǎn)動,再通過傳動機(jī)構(gòu)帶動鐵芯(裝在1個圓形磁極內(nèi))轉(zhuǎn)動。由電磁學(xué)知識可知,鐵芯轉(zhuǎn)動切割磁力線而產(chǎn)生電磁力,電磁力使磁極轉(zhuǎn)動,帶動與之相連的凸輪轉(zhuǎn)動,壓迫動觸頭使觸點K1閉合,輸送機(jī)正常運行,當(dāng)帶速低于預(yù)先設(shè)定值(即膠帶打滑)時,由(F―電磁力;B―磁場強(qiáng)度;L一導(dǎo)體長度;V―轉(zhuǎn)速,與帶速成正比)可知,此時電磁力減小,觸點K1斷開,并斷開相應(yīng)的繼電器,顯示打滑并停機(jī)。其控制電路見。其中:KT1、KT4為時間繼電器,KD10為中間繼電器KM為膠帶電機(jī)接觸器,9和DO1.8分別為膠帶制動器和接觸器的PC輸出點,K1為D-HI型打滑檢測裝置的觸點,膠帶運行時閉合,打滑或停止時斷開。由于有KT1的常閉延時打開觸點與之并聯(lián),所以膠帶可以起動。膠帶起動后K1閉合,KT1的常閉延時打開觸點延時打開。膠帶打滑時K1斷開,KT4斷電,KT4觸點延時打開,KD10斷電,KM斷電停機(jī)。但該套裝置仍然存在一些不足處,究其原因有如下幾點:()該套裝置安裝在回程膠帶上,保養(yǎng)比較困難,造成其運轉(zhuǎn)不良。()斗輪堆取料機(jī)堆、取料時,膠帶角度變化較大,振動也較劇烈,時常造成檢測不良而停機(jī)。()該套裝置的控制電路較復(fù)雜,控制元件多,不利于故障的查找。
正常待機(jī)狀態(tài)。若燈不亮,則表明有的開關(guān)還處于斷開狀態(tài),行走機(jī)構(gòu)不能正常運行。