廣東省佛山市某工程擬建60層、高228m、總建筑面積11萬立方米的綜合大樓。該工程施工中安裝了一臺意大利進口的FM(富米)MI1550K型內爬塔機。該機使用過程中,在樓層及起升速度均較低時,起升卷筒鋼絲繩排列整齊,能正常運行。隨著樓層的增高,起升高度增加,需頻繁使用高速擋,最高速達90m/min,運行時,起升卷筒鋼絲繩不斷出現(xiàn)亂繩、夾繩現(xiàn)象,尤其在卷筒兩端,鋼絲繩之間互相擠夾,嚴重損傷鋼絲,使鋼絲繩使用壽命大大縮短,需頻繁更換鋼絲繩,造成極大浪費,嚴重影響工程的施工進度,造成極大的安全隱患。
該機起升機構原排繩裝置如圖1所示。該系統(tǒng)在低速運行時,排繩滑輪的左右偏擺較小,鋼絲繩的排列比較緊密均勻,排繩效果較好;在高速運行時,排繩輪的左右偏擺較大,尤其運行至卷筒兩端時,鋼絲繩受側板的影響,偏擺更大,造成每圈之間排列松散不緊密,出現(xiàn)明顯的縫隙。當鋼絲繩上層排列時,行至下一層的縫隙處便會產(chǎn)生擠壓,出現(xiàn)亂繩且層復一層,亂繩情況愈趨嚴重。
影響排繩的原因主要是由于排繩輪左右偏擺,分析如下:
圖1起升機械原排繩裝置示意圖
(1)排繩輪與軸之間了配合間隙過大,超過2mm;
(2)排繩輪與軸之間是鋼-鋼磨擦,磨擦力較大,使軸向移動速度不均勻;
(3)排繩輪轂與軸套之間是可分離結構,連接有松動現(xiàn)象;
(4)排繩輪入繩和出繩之間的夾角較大。
針對上述引起排繩輪左右偏擺的因素,首先改變排繩繩輪襯套材料(采用ZQSn
其次,改進排繩裝置,取消原尾部導向輪,將排繩輪移至尾部,使之兼起導向作用,如圖2所示,并加大排繩輪的尺寸。
圖2將排繩輪移至尾部后排繩裝置示意圖
通過上述改進,亂繩現(xiàn)象基本消除,效果很好,也為該塔機的安全使用創(chuàng)造了良好的運行環(huán)境。