K630、K629減速器是秦三期帶式輸送機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的重要部件,自1994年國產(chǎn)化改造以來,設(shè)備運(yùn)行過程中存在輸入、輸出軸的滲、漏油現(xiàn)象,是影響設(shè)備運(yùn)行狀況和現(xiàn)場環(huán)境的一大頑疾。近年來港口吞吐量逐年大幅提高,設(shè)備一直處于高位連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),減速器的滲漏現(xiàn)象也更加頻繁,嚴(yán)重困擾著設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
1統(tǒng)計(jì)分析
從多年的設(shè)備更換維修統(tǒng)計(jì)可以看出,造成漏油的原因主要是:長時(shí)間使用后骨架油封的高溫碳化失效;由于軸與密封件之間長時(shí)間連續(xù)高速、高溫滑動(dòng)接觸造成的密封工作的研磨磨損。密封結(jié)構(gòu)局部剖視圖見圖1,透蓋、軸承杯由緊固件固定在箱體上,骨架油封通過緊配合安裝在透蓋內(nèi)部,防塵蓋由緊定螺釘固定在軸上和軸一起相對骨架油封轉(zhuǎn)動(dòng)。運(yùn)行中一旦出現(xiàn)密封不嚴(yán),潤滑油就會(huì)從油封和油的密封間隙滲出,進(jìn)人防塵蓋與透蓋形成的空腔內(nèi),最終經(jīng)防塵蓋和透蓋的間隙滲漏到箱體外。
在軸未發(fā)生磨損的情況下,可以通過拆除透蓋更換骨架油封處理滲漏問題,但是由圖2可知,由于受部件間空間位置限制,對于輸入軸,需拆除電機(jī)、偶合器和聯(lián)軸器,維修時(shí)間長,工序多;對于輸出軸,不僅要拆除以上部件,還必須將減速器從滾筒軸上拆除下來,較之整體更換減速器所需維修時(shí)間還要長。一旦軸出現(xiàn)較嚴(yán)重磨損,就只有整體更換后對減速器解體組修,換軸處理。如果輸入軸是弧齒,為保證齒與齒的配合,還必須同時(shí)更換與之嚙合的二級(jí)輪,不但維修復(fù)雜、時(shí)間長,而且成本高。
2改造方案
針對上述問題,通過專業(yè)軟件干涉檢驗(yàn),對原有零部件進(jìn)行局部改造,在密封處加設(shè)回油槽并采用軸承鋼材質(zhì)的可更換耐磨定位環(huán),不但解決了滲漏問題,還可防止軸的磨損。改造原理見圖3,透蓋內(nèi)、外安裝2級(jí)骨架油封,并在其間加工回油槽(經(jīng)計(jì)算驗(yàn)證,回油口高于最高油位高度,不存在潤滑油的倒灌問題),耐磨定位套與軸套分別通過過盈配合、0型密封圈以及定位螺釘隨軸轉(zhuǎn)動(dòng)。改造后,一旦內(nèi)側(cè)骨架油封、耐磨定位套出現(xiàn)碳化、磨損情況,潤滑油進(jìn)入回油槽后,會(huì)由于軸的高速旋轉(zhuǎn)和軸套的遮擋飛濺到回油槽內(nèi)壁,然后沿回油槽內(nèi)壁下流至回油槽的底部,沿回流孔流回油箱,其中極少潤滑油可能滲入到透蓋與軸套縫隙,但由于外露骨架油封的遮擋和回油槽良好的回油效果,使?jié)櫥腿炕亓髦料潴w內(nèi),滲漏問題徹底得到解決。這一改造方案,通過控制耐磨定位套與軸的配合公差,使密封處已存在嚴(yán)重磨損的軸得以重新利用,大大降低了設(shè)備維修成本和人員勞動(dòng)強(qiáng)度。