自2010年7月實施技術(shù)改造以來,武鋼條材總廠大型分廠百米重軌聯(lián)動吊車連續(xù)兩年零六個月未發(fā)生一起掉鋼事故,確保了武鋼高速重軌的安全生產(chǎn)及裝車外發(fā),創(chuàng)國內(nèi)同類型吊車生產(chǎn)最好水平。
該廠百米重軌聯(lián)動吊車由兩臺吊車組成,全長超過100米,共有磁坨16只,是我國繼攀鋼之后第二家采用變頻控制技術(shù),集網(wǎng)絡(luò)和無線數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)于一身的高精度聯(lián)動起重設(shè)備。該吊運系統(tǒng)對兩車的同步性和安全性要求極高,一旦發(fā)生不同步現(xiàn)象極易導(dǎo)致百米重軌掉鋼事故,不僅造成直接經(jīng)濟(jì)損失,同時還威脅到現(xiàn)場人員和設(shè)備的安全。為徹底消除掉鋼隱患,該廠在精心做好吊車日常操作和維護(hù)的同時,針對存在的問題積極組織工程技術(shù)改造:一是對原直流盤勵磁系統(tǒng)進(jìn)行了升級更新;二是對原兩車聯(lián)動程序修改完善,對不同步因素設(shè)置相應(yīng)的保護(hù)措施。聯(lián)動吊車經(jīng)2010年7月實施設(shè)備改造后,在該廠吊車車間的精心維護(hù)和操控下,投入運行兩年半未發(fā)生一起掉鋼事故。
由于該吊車改造增加了顯示屏,操作人員可即時獲得兩車磁坨的升降高度、給磁狀態(tài)等參數(shù),為操作人員精確操控吊車提供了保障,在確保安全吊運的前提下,提高了裝車效率。