瞧,工人章炳華用自己新近發(fā)明的引鏈索輕輕一鉤,起重鏈條很快就穿過了葫蘆。“以前要手把手地把鏈條穿過葫蘆,既費(fèi)力又費(fèi)時(shí),現(xiàn)在方便輕松多了。”這樣的發(fā)明并非個(gè)例,自公司開展精益生產(chǎn)管理項(xiàng)目后,員工們積極開動(dòng)腦筋,向崗位要效率,像這樣的小發(fā)明、小創(chuàng)舉已有10多個(gè)。“我的小發(fā)明可幫我大忙了,以前半天只能裝70-80只葫蘆,現(xiàn)在能裝120只左右。”公司鏈條強(qiáng)度測(cè)試員唐煥忠說起自己安裝的電動(dòng)機(jī)拉鏈條設(shè)備,得意之情溢于言表。 從今年年初開始,雙鳥機(jī)械便全員發(fā)動(dòng),全員參與,在公司內(nèi)部開展了以加強(qiáng)管理、提升效益為主要內(nèi)容的精益生產(chǎn)管理項(xiàng)目,通過減少浪費(fèi)、庫(kù)存和采購(gòu)成本,制造出質(zhì)量更好更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,從而達(dá)到節(jié)本增效的目的。“制造性企業(yè),如果不走加強(qiáng)內(nèi)部管理之路,遲早是死路一條,現(xiàn)在產(chǎn)品的利潤(rùn)率這么低,再不追求內(nèi)在成本的降低,你把產(chǎn)品賣給誰?”雙鳥機(jī)械副總經(jīng)理快人快語,道出了變革的原因。
據(jù)了解,今年3月至11月,雙鳥機(jī)械都安排浙大教授定期來公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)講座和指導(dǎo),通過項(xiàng)目的實(shí)施,尋找浪費(fèi)源頭,改變工作拖拉和落后的狀態(tài)。雖然精益生產(chǎn)管理項(xiàng)目實(shí)施才短短一個(gè)多月時(shí)間,但員工們已在內(nèi)部掀起了講效率、講節(jié)約的熱潮。“最大的浪費(fèi)就是不知道什么是浪費(fèi)”的理念深入人心,小到一度電,大到材料的采購(gòu)和使用,能不浪費(fèi)的就不再浪費(fèi),能節(jié)約的就要節(jié)約。公司實(shí)施精益生產(chǎn)管理項(xiàng)目,就是要由內(nèi)而外改變生產(chǎn)狀況,通過控制生產(chǎn)成本、減少用工成本、降低材料成本,最終降低產(chǎn)品成本,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
“降低了成本、減少了庫(kù)存,效率就能成倍提高,現(xiàn)在我們的水和電,一分一厘都可以往下降。理想狀態(tài)下可降低20%左右的成本,公司的利潤(rùn)率至少可以提升2個(gè)百分點(diǎn),增加200萬元左右的利潤(rùn)。”